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国能神福(石狮)发电有限公司输煤系统改造

发布时间:2025-08-05编辑: 本站编辑

改造项目名称

国能神福(石狮)发电有限公司输煤系统改造  

 

改造单位

湖北凯瑞知行智能装备有限公司 

 

改造项目概简介          

本次输煤系统抑尘改造项目采3-DEM技术对现场设备存在的问题进行优化改造;

1、落煤管由传统式改造为曲线“U”形落煤管,曲线落煤管“U”形面设计,相比传统的四边形落煤管,大大减小了“挂料堵煤”风险;曲线落煤管对长期冲击部位的衬板作特殊选择及处理的“等寿命”设计,大大提高了设备的使用寿命;曲线落煤管出口管“给料匙”设计,减小了物料对胶带的冲击,在源头上降低了粉尘的产生,同时也提高了胶带的使用寿命。

2、导料槽采用双密封,侧板装聚氨酯衬板,外侧加人字形防溢裙板。盖板设两级循环装置,使诱导风对冲降速,促进粉尘循环降速;内部加装由 PU 阻风帘、天然橡胶胶条组成的迷踪式挡帘,PU 阻风帘交错带孔安装,多棱胶条排布其中,让风向呈 S 型,抑制风速与粉尘。下部托辊配合双面矩形托板,保证皮带平整度,提升密封性能。

3、微米级干雾抑尘系统是由压缩空气驱动声波震荡器,通过高频声波的音爆作用在喷头共振室处将水高度雾化,产生10µm以下的微细水雾颗粒(直径10µm以下的雾称干雾)喷向起尘点,促使水雾与粉尘颗粒相互碰撞、粘结、聚结率增大,让粉尘与水雾结合后在自身重力作用下沉降,达到抑尘的作用。

4、头部智能清扫箱由 1 套一级聚氨酯刮刀清扫器,二级、三级分散式独立橡胶扭簧硬质合金清扫器及头部集成箱本体组成。一级聚氨酯刮刀清扫器,二级、三级清扫器可安装在头部滚筒圆弧段,刮刀单元刀头为碳化钨硬质合金,耐磨且清扫效率高,可使整体清扫效率提升至 95% 以上 。该清扫箱能从源头清扫胶带工作面粘附物料和残余水雾,清扫物落入下方溜槽,减少皮带回程带料,降低沿线清理工作与人工维护成本。

 


  

1. 落煤管改造 

改造前

原有头部漏斗内安装传统的“料磨料“格栅挡板。格栅挡板无汇集物料作用,煤流冲击后四散,导致皮带机头部部位粉尘大

改造后

头部漏斗内安装“弧形”头部集流导流装置,汇集煤流,使煤流能够“排队”运动,从而有效减小诱导风、抑制粉尘的产生,并最大程度的降低无聊速度的损失,同时可避免煤流在头部漏斗位置发生堆积堵塞

 

 

改造前

传统四方直筒结构,物料下落轨迹紊乱,产生大量的诱导风和粉尘;物料下落无减速,冲击角冲击力大,易发生煤堵,加快衬板磨损;四方直筒落煤管+锁集器直角处容易挂料,时间长运行会造成挂料型堵煤。锁集器处煤流冲击角度大容易造成冲击性堵煤

改造后

  1. 基于物料运动轨迹设计曲线结构,利用重力与习惯性引导煤流自然流动,有效汇集不规律散装物料,精准控制料流与速度,减少煤流与关闭碰撞,降低冲击,降低诱导风与粉尘,降低堵塞风险
  2. 给料匙采用向前扩容的匙形变截面,高效汇集物料,保障中心装载皮带运行稳定不跑偏,使物料运动参数与受料带式输送机匹配,减少胶带冲击磨损,避免偏心加载,抑制诱导风,减少粉尘外溢

 


 

(二)导料槽改造

改造前

  1. 传统导料槽两侧及尾部密封性能差,喷粉漏粉现象严重,致使转运站内粉尘浓度大幅超标
  2. 导料槽内部结构简单,大量诱导风裹挟粉尘从出口涌入转运站或栈桥,加剧粉尘超标问题

改造后

  1. 导料槽两侧采用多道密封结构,尾部配备密封箱,大幅提升整体密封性,有效防止粉尘外溢
  2. 增设循环缓冲泄压系统,促使诱导风在槽内循环对冲降速;内置迷踪式挡帘降尘区,基于“防沙林”原理,通过减风吸尘、延长风路实现降速滞尘,显著降低出风口风速与粉尘浓度

 


 

(三)干雾抑尘改造

改造前

  1. 内部构造复杂,检修困难,且部件易磨损,维护难成本高;性能方面,对细微粉尘捕集能力弱,工况波动时除尘效率不稳定;能耗运行中,气流阻力大,能耗高
  2. 安全隐患高,内部机构负责,管道及本体内积粉自然风险高
  3. 除尘单一,通常一台除尘器仅设一个吸风口对导料槽出口吸尘

改造后

  1. 通过高压将水雾化成微米级干雾颗粒,能与粉尘充分碰撞凝聚,从源头抑制粉尘扩散,除尘效率高,尤其对细微粉尘捕捉效果好
  2. 结构简单、运行维护方便且成本较低;采用清水作为介质,用水量小,无化学污染,环保性强
  3. 除尘多元化,可同时对落煤管、导料槽、犁煤器、尾部滚筒同时进行除尘